
1)磨頭主(zhǔ)軸過熱抱死
造成這種現象(xiàng)的主要原因是液壓油中混有(yǒu)雜質。如,灰塵、鐵末等。液壓油中的雜質會(huì)堵塞軸瓦中的細小油孔,造成部分液壓腔無液壓油,使主軸無法形成對稱(chēng)的壓力油腔。主軸在旋轉時不處於純(chún)液體狀態,與軸瓦摩擦造產生熱量。通過對平麵磨床主軸拆解後對各部件進行檢查(chá)後發現(xiàn)主軸圓度未超差,但
表麵光潔度差。軸瓦內孔圓度未超差,內孔表麵有劃痕,軸瓦斷麵有劃痕。軸瓦中毛細(xì)油孔堵塞(sāi)。用金相砂紙將主軸表麵、軸瓦內孔端麵拋光後均可達到使用(yòng)標準。
修理難點是,如何將軸瓦中0.5mm的毛細油(yóu)孔中的雜質清除。毛細隻有將各個通油孔(kǒng)通開,軸瓦內才能建立起靜壓平衡(héng)。軸(zhóu)瓦裝配在鑄鐵軸套中,需(xū)製(zhì)作專用(yòng)拉錘將軸瓦與軸套分離。將軸瓦(wǎ)分離(lí)後即(jí)可(kě)對軸瓦進行清理,通(tōng)開各個通油(yóu)孔。最(zuì)後清理油箱並更(gèng)換新的液壓油。所有(yǒu)修複(fù)工(gōng)作都完成後即可回裝試車。
2)磨削活件光潔度差
主(zhǔ)軸的(de)徑向跳動超(chāo)差,致使磨削加工時(shí)砂輪產生較大(dà)的振動,從而使得磨削工件表(biǎo)麵光潔度較差。
造成平麵磨床主軸徑向跳動超差的主要原因有:
(1) 主軸碰撞(zhuàng)或是受力變形。
(2)主軸的支持軸瓦的內孔圓度超差(chà)。
平麵磨床(chuáng)的(de)磨頭部分在支撐上采用的是前後兩個(gè)軸瓦的支撐模式,靜壓技術應用於(yú)其中,在軸瓦的(de)前端開有深度為(wéi)0.8mm,寬度4mm的兩個回油槽。軸瓦的加(jiā)工(gōng)及裝配精度會對M7140型靜(jìng)壓磨頭的使用質量(liàng)產生較為嚴重的影響。軸瓦與主(zhǔ)軸在(zài)直徑(jìng)方向上的(de)間隙為0.07mm,可依照此數據進行故障查找及精度修複。主軸拆卸後發現造成軸振動的主要原因是(shì)軸瓦內孔圓度超差,致使靜壓平衡被破壞,造成(chéng)主軸在回轉時(shí)產生較大的振動。修複軸瓦(wǎ)內孔,恢複軸瓦內孔的圓度也(yě)可(kě)以用研磨的方法。
首先用鑄鐵料(liào)製作三(sān)根尺寸不等的研磨棒,三根尺寸(cùn)不同(tóng)的研磨棒分(fèn)別用於對(duì)軸瓦內孔進行粗研和精研的修複研(yán)磨,根據軸瓦的大小需要將研磨棒的長度統一為600mm,且研磨棒(bàng)需要做成腰鼓形。將(jiāng)主軸的(de)軸瓦與鋼套進(jìn)行統一的裝配(pèi),在裝配時要注意保護軸瓦表(biǎo)麵油路。使用車床的卡盤對軸(zhóu)瓦與鋼套進行裝夾(jiá)定位,並注意軸瓦表麵找平以確保裝夾的垂直性。在使用研磨棒進行研磨時需要用天車吊研磨棒做上下往複運動,並使用人工使(shǐ)研磨棒繞軸瓦(wǎ)軸線進(jìn)行回(huí)轉運動。研磨按照先粗(cū)後精的步驟進行,精(jīng)研時用外徑尺寸比軸瓦內徑小0.015-0.025mm的研磨棒進行幹研(yán)。幹研時要控製研磨的次數,待研磨後軸瓦(wǎ)內孔表麵光(guāng)潔度可達
0.8以上時回(huí)裝試車。
靜壓主軸部件在機床中大量(liàng)應用,使機床的設(shè)計和製造水平上了一個(gè)新台階,也給(gěi)機床的維修(xiū)帶來了(le)新難題。靜壓(yā)主軸的修理過程比(bǐ)較(jiào)複雜精細,修理工期長,容易(yì)影響生產。所(suǒ)以,平時的維護保養工作是至關重要的。